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燃煤鍋爐脫硝工藝存在問(wèn)題及優(yōu)化

來(lái)源:建樹(shù)環(huán)保 2020-12-25 16:31:16 3334

  國(guó)內(nèi)電廠鍋爐煙氣脫硝處理大多采用 SCR 工藝。甘肅某電廠 2×125 MW機(jī)組在執(zhí)行國(guó)家《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)要求時(shí),對(duì)兩臺(tái)鍋爐實(shí)施了脫硝改造,采用低氮燃燒器+SN-CR+SCR 聯(lián)合脫硝工藝。項(xiàng)目改造驗(yàn)收后機(jī)組運(yùn)行的一個(gè)檢修周期內(nèi),脫硝系統(tǒng)出現(xiàn)了一系列問(wèn)題,造成鍋爐出口屏式過(guò)熱器及高溫段再熱器管排結(jié)焦嚴(yán)重、低溫段空氣預(yù)熱器積灰嚴(yán)重、排煙溫度異常升高,對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行造成了嚴(yán)重威脅。

  1 脫硝系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的異常問(wèn)題

  該電廠 2×125 MW 機(jī)組鍋爐脫硫脫硝及除塵改造項(xiàng)目工程全面結(jié)束,機(jī)組運(yùn)行后,在對(duì)脫硝調(diào)試過(guò)程中,為保證環(huán)保參數(shù)達(dá)標(biāo)排放,運(yùn)行采取了低氧燃燒的控制手段來(lái)控制 NOx 的生成,同時(shí)將噴入爐膛的尿素溶液量控制在 500~800 L/h。導(dǎo)致 2臺(tái)鍋爐排煙溫度逐漸由機(jī)組剛啟動(dòng)時(shí)的 160 ℃左右上升至 190 ℃左右,在運(yùn)行過(guò)程中打開(kāi)屏式過(guò)熱器區(qū)域人孔及低溫段空氣預(yù)熱器人孔進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)屏式過(guò)熱器區(qū)域及高溫段再熱器管排結(jié)焦嚴(yán)重,空預(yù)器上表面積灰較多,導(dǎo)致排煙溫度超出規(guī)程允許范圍較多。兩臺(tái)機(jī)組分別進(jìn)行非計(jì)劃申請(qǐng)停爐清焦、清灰。停爐期間對(duì)兩臺(tái)爐受熱面、過(guò)熱器、再熱器結(jié)焦、SCR反應(yīng)器堵灰、空預(yù)器堵灰和空預(yù)器漏風(fēng)情況進(jìn)行了全面檢查,主要現(xiàn)象如下:

  (1)屏式過(guò)熱器下部區(qū)域掛焦嚴(yán)重,見(jiàn)圖1(a)。

  (2)高溫再熱器管排間積焦嚴(yán)重,影響煙氣流通,見(jiàn)圖1(b)。

  (3)SCR 反應(yīng)器靠爐前側(cè)上部區(qū)域積灰嚴(yán)重,見(jiàn)圖1(c)。

  (4)下級(jí)空預(yù)器堵管嚴(yán)重,平均堵管率在 50% 左右 ,靠 爐 前 區(qū) 域 堵 管 率 在 70%~80% 之 間 ,見(jiàn)圖1(d)。

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  圖1 脫硝系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象

  2 問(wèn)題原因分析

  2.1 屏過(guò)和高再掛焦的原因

  (1)根據(jù)項(xiàng)目調(diào)試單位出具的配風(fēng)卡進(jìn)行一、二次風(fēng)調(diào)整配比后,出現(xiàn)了主汽壓力調(diào)整滯后,火焰中心高度提升、爐膛出口溫度升高至 900~1 000 ℃,超過(guò)了飛灰的熔化溫度,造成屏過(guò)與高再區(qū)域的煤灰處于軟化狀態(tài),粘結(jié)在屏過(guò)和高再上形成掛焦,因屏式過(guò)熱器區(qū)域無(wú)吹灰器而逐漸擴(kuò)大、積聚。

  (2)鍋爐進(jìn)行低氮燃燒器改造后,對(duì)燃燒器的調(diào)整特性掌握不足,缺乏經(jīng)驗(yàn)。為降低 NOx 的生成量,減少了燃燒區(qū)域送風(fēng)量,使燃燒中心上移過(guò)多、燃燒不充分,煙氣中 CO 含量高(0.1% 以上),導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)呈還原性氣氛增加,使灰熔點(diǎn)降低,造成屏式過(guò)熱器附近大面積結(jié)焦。

  2.2 空預(yù)器堵灰的原因

  (1)兩臺(tái)鍋爐在改造后的調(diào)試期間為了保證煙氣 NOx的排放達(dá)標(biāo),尿素噴入量控制在 500~800 L/h之間,尿素噴入量過(guò)多,導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)尿素?zé)峤夂蠓磻?yīng)不徹底,造成氨逃逸量增大,生成的硫酸氫氨在低溫段空預(yù)器處遇冷與煙塵粘附在管式空預(yù)器的內(nèi)壁上,使低溫段預(yù)熱器管束發(fā)生嚴(yán)重堵塞。

  (2)鍋爐烘爐期間投粉過(guò)早及點(diǎn)火初期送風(fēng)機(jī)入口溫度較低,空預(yù)器溫度低于 80 ℃時(shí),當(dāng)煙氣溫度達(dá)到露點(diǎn)溫度時(shí)與煙塵混合后附著在在空預(yù)器管內(nèi)壁上,隨著溫度的升高,濕灰烘干后在管內(nèi)形成灰殼,加劇了堵灰。

  (3)改造期間對(duì)空預(yù)器安裝的施工質(zhì)量把控不嚴(yán),密封件的焊接及澆注質(zhì)量不到位,造成漏風(fēng)量過(guò)大,影響空預(yù)器的換熱效率,煙氣流速降低,加劇了空預(yù)器的堵灰。

  (4)在對(duì)新#1 爐空預(yù)器射流沖洗時(shí)發(fā)現(xiàn) A 側(cè)約30% 防磨套管焊接偏斜,導(dǎo)致流通面積減小甚至堵塞,也是造成空預(yù)器堵塞的原因之一。

  2.3 SCR反應(yīng)器前側(cè)堵灰的原因

  (1)受鍋爐空間的限制,兩臺(tái) 125 MW 鍋爐 SCR反應(yīng)器安裝在豎井煙道內(nèi),因其入口濾網(wǎng)隔柵僅5 mm,造成上部掉落的較大灰粒逐漸積聚而堵灰(因其它鍋爐煙氣需要再次爬坡后才進(jìn)入 SCR 反應(yīng)器,不存在大顆?;以挠绊?。

  (2)因大灰粒的質(zhì)量相對(duì)較重,隨煙氣脫離水平煙道后,在水平煙道與豎煙井的交叉區(qū)域下落,是造成 SCR 反應(yīng)器上表面前側(cè)靠爐膛部位堵灰的又一原因。

  3 脫硝系統(tǒng)運(yùn)行中防結(jié)焦、積灰的優(yōu)化及防范措施

  3.1 爐膛氧量、尿素量控制優(yōu)化

  (1)通過(guò)優(yōu)化尿素系統(tǒng)調(diào)整試驗(yàn),編制下發(fā)了125 MW 鍋爐脫硝尿素系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定。規(guī)定正常運(yùn)行凈煙氣 NOx 濃度按 165~180 mg/m3之間,氨逃逸小于3×10-6,CO濃度小于0.05%控制。

  (2)在進(jìn)行給粉機(jī)啟停、煤氣火嘴投停及制粉系統(tǒng)啟停等對(duì)爐內(nèi)燃燒有較大擾動(dòng)的操作前,應(yīng)提前將凈煙氣 NOx 降至 165 mg/m3以下后再進(jìn)行操作(調(diào)整過(guò)程要緩慢操作各風(fēng)門,保持爐膛出口氧量穩(wěn)定在2.0%~3.5%)。

  (3)當(dāng)凈煙氣 NOx 濃度瞬時(shí)值超過(guò) 185 mg/m3,投入備用尿素噴槍運(yùn)行(控制一區(qū)單槍流量小于220 L/h、三區(qū)單槍流量小于 150 L/h),同時(shí)應(yīng)適當(dāng)降低送風(fēng)量運(yùn)行,但保持爐膛出口 CO 含量小于0.1%。當(dāng)一區(qū)、三區(qū)尿素噴槍全部投運(yùn)且尿素溶液噴入量已達(dá)到 500 L/h,凈煙氣 NOx 濃度小時(shí)平均值超過(guò) 190 mg/m3,值長(zhǎng)按 5 MW/次申請(qǐng)降負(fù)荷,降負(fù)荷直至環(huán)保參數(shù)達(dá)標(biāo)。

  (4)定期對(duì)新#1、#2 爐脫硝尿素系統(tǒng)噴槍霧化效果及噴槍流量進(jìn)行專項(xiàng)檢查,形成檢查記錄。

  3.2 對(duì)低溫段空氣預(yù)熱器漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行了處理

  (1)將低溫段空氣預(yù)熱器澆注料打開(kāi)后對(duì)密封點(diǎn)進(jìn)行了重新焊接、澆注,使空預(yù)器漏風(fēng)降至 10%以下的合格值。

  (2)通過(guò)調(diào)整試驗(yàn)與燃燒工況對(duì)比,確定將脫硝反應(yīng)器處的氧量控制在3.5~4.0%

  3.3 調(diào)整燃盡風(fēng),提高火焰爐內(nèi)充滿度

  (1)將燃盡風(fēng)檔板逐步全開(kāi),并將反切風(fēng)擺角增加 10°,使反切風(fēng)切圓擴(kuò)大、爐膛火焰充滿度增加,燃燒工況優(yōu)化(使煙氣中 CO 的濃度降至 0.03%以下),降低了氮氧化物生成量;

  (2)任何工況下,SOFA風(fēng)開(kāi)度不低于50%,正常運(yùn)行開(kāi)度保持在80%~100%。

  3.4 調(diào)整二次風(fēng)配比,降低火焰中心高度

  正常運(yùn)行,下層 HG、AA 層二次風(fēng)擋板開(kāi)度不大于50%,以降低火焰中心高度,使?fàn)t膛出口溫度下降至800 ℃以下。

  3.5 其它措施

  (1)鍋爐啟動(dòng)過(guò)程中,低溫段空氣預(yù)熱器入口溫度大于 90 ℃時(shí),方可投入煤粉火嘴,可減少硫酸氫氨在低溫段空預(yù)器區(qū)域的形成量。

  (2)鍋爐啟動(dòng)過(guò)程中,將空預(yù)器熱風(fēng)再循環(huán)門開(kāi)啟 50% 左右,可干燥低溫段空氣預(yù)熱器管束,防止管束積灰。

  (3)正常運(yùn)行期間,NOx的控制,投、停一區(qū)噴槍進(jìn)行控制;三區(qū)尿素噴槍的投入,只作為事故情況下使用,禁止長(zhǎng)時(shí)間投運(yùn)。

  4 效果驗(yàn)證

  #2 鍋爐同等負(fù)荷下,脫硝系統(tǒng)優(yōu)化前、后爐膛出口溫度對(duì)比,明顯下降,詳見(jiàn)表1。

  表1 #2鍋爐脫硝系統(tǒng)優(yōu)化前、后爐膛出口溫度對(duì)比

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  #2 鍋爐脫硝系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整后,運(yùn)行一個(gè)檢修周期(6~8個(gè)月)停爐后,檢查低溫段空氣預(yù)熱器上表面及 SCR 反應(yīng)器上表面積灰情況,低溫段空氣預(yù)熱器僅 A 側(cè)前部區(qū)域有約 30% 左右的堵管,其它區(qū)域良好。

  5 結(jié)束語(yǔ)

  通過(guò)不斷對(duì) 2×125 MW 機(jī)組鍋爐脫硝系統(tǒng)的進(jìn)一步優(yōu)化,對(duì)機(jī)組不同工況下,脫硝系統(tǒng)一、二、三區(qū)尿素噴槍的配合投運(yùn),及每周定期對(duì)各尿素噴槍進(jìn)行就地拔槍進(jìn)行霧化試驗(yàn),杜絕了噴槍在爐內(nèi)霧化不均勻,造成屏式過(guò)熱器區(qū)域、過(guò)熱器區(qū)域、高溫段再熱器管區(qū)域排結(jié)焦,減少了空氣預(yù)熱器積灰現(xiàn)象,鍋爐排煙溫度在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。

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